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討論電纜故障點距離的測試方法
電纜故障的探測一般要經過診斷、測距、定點三個步驟。電纜故障的測試一般分為兩個過程:即故障電纜故障點距離的測試;故障點定點的測試。故障電纜故障點距離的測試即測距方法有三種:回路電橋平衡法;低壓脈沖反射法;閃絡法。
回路電橋平衡法是使用直流電橋對電纜故障進行測距的一種方法,簡稱電橋法,現場人員有把Rf<100kΩ的故障稱為低阻故障的習慣,主要是因為傳統的電橋法可以測量這類故障。電橋法對于短距離電纜故障的測距,準確度相當高,因此,目前還在使用。基于電纜沿線均勻,電纜長度與纜芯電阻成正比,并根據惠斯登電橋的原理,將電纜短路接地、故障點兩側的環線電阻引入直流電橋,測量其比值。由測得的比值和電纜全長,可獲得測量端到故障點的距離。
使用電橋法對電纜單相接地故障測距原理是先在電纜的另一端,將電纜的故障相和正常相的電纜導體用不小于電纜截面的導線跨接。然后在一端將故障相的電纜導體接在電橋的另一端子上。使用電橋法對電纜兩相短路或兩相短路并接地,故障進行測距時,需要有一個非故障導體和故障導體一起形成一個環,當電橋平衡時便可得到故障點的距離。
DJYPVP22多種規格和型號 低壓脈沖反射法。低壓脈沖反射法探測電纜故障是由儀器的脈沖發生器發出一個脈沖波,通過引線把脈沖波送到電纜的故障相上,脈沖波沿電纜的線芯傳播,當傳播到故障點時,由于故障點電纜的波阻發生變化,因而有一脈沖信號被反射回來,用示波器在測試端記錄下從發送脈沖和反射脈沖之間的時間間隔,即可算出測試端距故障點的距離。
開路與低阻故障可用低壓脈沖反射法,低壓脈沖反射法的*之處在于使現場測得的故障波形得到大大簡化,將復雜的高壓沖擊閃絡波形變成了非常容易判讀的類似于低壓脈沖法的短路故障波形。降低了對操作人員的技術要求和經驗要求,*地提高了現場故障的判斷準確率,達到快速準確測試電纜故障的目的。
閃絡法。閃絡法的基本原理與低壓脈沖法相似,是利用電波在電纜內傳播時在故障點產生反射的原理,記下電波在故障電纜測試端的故障點之間往返一次的時間,再根據波速來計算電纜故障點位置。據統計,高阻及閃絡性故障約占整個電纜故障總數的90%。高阻故障要用沖擊閃絡法,而閃絡性故障可用直流閃絡法測試。實際現場上是通過試驗方法區分高阻與閃絡性故障的。
處理礦用高壓橡套電纜接頭用什么技術
鐵礦采礦場主體采掘設備的高壓電力輸送全部采用UCF-6kV型礦用高壓橡套電纜。由于常規插接和綁接包扎方法的密封、絕緣性能和機械強度等達不到相關的技術要求,一到陰雨天電纜接頭頻繁接地、短路和放炮等現象頻繁發生,成為*困擾該礦采礦場生產作業的難題。他們通過對其它礦山礦用高壓橡套電纜接頭處理方法的反復考察,結合本礦采場的實際情況,zuì終決定采用冷補硫化技術對礦用高壓橡套電纜接頭進行處理。
⑴礦用高壓橡套電纜接頭冷補硫化處理①礦用高壓橡套電纜接頭的填料。
選用采用JA-8礦用電纜PU冷補膠。它具有常溫下固化快、與電纜護套粘合牢固,抗拉抗撕裂、耐磨和電絕緣性能好等特點,是電纜接頭現場處理的良好灌封原料。
②礦用高壓橡套電纜接頭的剝削。
在礦用高壓橡套電纜接頭處的兩邊各有50mm被切削成圓錐形,兩邊電纜圓錐形與圓柱形交界處的距離為350mm。接頭處的芯線剝掉外皮長度約30mm,采用紫銅壓接管連接,確保壓接的質量。利用塑料包布包裹膠帶,以便提高芯線之間的絕緣程度。修補之前必須先要斷開電源,然后消除礦用高壓橡套電纜破損處以及周圍表面上的礦粉和油污。橡套電纜接頭兩邊的錐形面部位利用木銼打毛,露出新鮮表面,并且保持清潔。
③礦用高壓橡套電纜接頭的模具。
選用模具是保證接頭硫化處理的關鍵之一。利用高壓聚乙烯薄片卷制而成的模具屬于一次性消耗品,僅xiàn于在廠房及平整地帶使用,而且脫模時間長。自制模具的材料為Q235普通碳素結構鋼又稱作A3板。這種模具強度高,可以*使用。在自制模具長度方向的中間位置鉆3個M20螺孔,其中1個用來安裝入料漏斗,其余2個作為排氣孔,以保證模具與填料之間的氣體順利排出。模具對半開,其內表面作鍍鋅處理,以便提高電纜接頭表面的光潔度。
DJYPVP22多種規格和型號④礦用高壓橡套電纜接頭膠料填充。
將修補段的電纜盡量拉直,并且置于水平位置上,把模具安裝在電纜的接頭部位,3個螺孔向上,利用M10螺栓緊固,啟開膠料的甲、乙組分包裝罐,將乙組分全部倒入甲組分中,用干燥的攪拌棒快速攪拌1min左右,將混合均勻的膠料慢慢倒入漏斗中。當漏斗兩側的溢流孔流出膠液時,表示模具空腔可能已經填滿膠料,這時可以停止澆注膠料。每個電纜接頭大約需要用1.5kg膠料。夏季0.5h、冬季1h后即可以投入使用。
⑵礦用高壓橡套電纜接頭冷補硫化效果迄今為止,該公司鐵礦已經對采礦場7臺主體設備的高壓橡套電纜接頭全部進行冷補硫化處理。該礦多年的實踐證明,此種處理技術很好地解決礦用高壓橡套電纜接頭故障問題。
①耐水性試驗。
他們將硫化好的高壓橡套電纜接頭部位放入水中使用,從未發生一起電纜接頭接地、短路等現象。在雨季因電纜接頭造成的停電事故也幾乎為零。根據該礦的統計數據,采礦場礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補硫化工藝之前,1~7月的故障次數分別為8、11、12、14、17、20、22次;采礦場礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補硫化工藝以后,1~7月的故障次數分別為0、1、0、1、2、2、2次。從該礦采礦場礦用高壓橡套電纜故障統計曲線圖表也可以看出,采用冷補硫化工藝之前的曲線波動幅度較大,礦用高壓橡套電纜的故障率隨著雨季到來急劇增加;采用冷補硫化工藝之后的電纜接頭防水性能良好,無論冬季、雨季都能夠保證正常輸送電。
②成本分析。
該礦采礦場礦用高壓橡套電纜采用冷補硫化工藝之前月故障平均次數l5次,接頭直接消耗費用為l500元/月,全年平均電纜消耗費用為8300元/月,因接頭造成的產量損失為l3608元/月,總消耗為23408元/月。采用冷補硫化工藝以后,每個接頭膠料消耗為76.5元,高壓自粘膠布費用為l7.5元/月,接頭直接費用為6700元/月,產量損失為328元/月,總費用消耗為7ll3元/月。全年節約礦用高壓橡套電纜23408-7ll3=l6295元/月。
⑶體會
經過冷補硫化的礦用高壓橡套電纜接頭具有良好的防水性、電絕緣性且ān全可靠,特別適合于雨季生產作業;整個硫化過程現場操作,簡單方便,由普通工人即可完成,接頭處理時間短,恢復生產快;經濟效益可觀,每年可以降低綜合成本195540元;具有良好的抗拉和抗壓機械強度。